2010 款沃爾沃 S80L 車發動機偶爾自動熄火
故障現象
一輛2010款沃爾沃S80L車,搭載B5254T直列5缸發動機,累計行駛里程約為10.5萬km。該車因發動機前部漏油進廠維修,維修人員更換進、排氣凸輪軸及曲軸前部油封后裝復試車,發動機故障燈異常點亮,且冷機時發動機偶爾會自動熄火。用故障檢測儀檢測,發動機控制單元中存儲有發動機正時方面的故障代碼,維修人員反復檢查裝配過程,并使用專用工具檢查進、排氣凸輪軸的位置,均未見異常,于是向筆者請求技術支持。
故障診斷
該車發動機為橫置式,必須把副駕駛人側的發動機支撐拆掉,才有空間檢查發動機正時。維修人員嫌來回拆裝發動機支撐比較費事,干脆就不安裝了,改用千斤頂托住發動機油底殼。這樣做沒法出去路試,只能原地輕踩加速踏板試車。
起動發動機,發動機怠速運轉比較平穩,但組合儀表上的發動機故障燈一直點亮。用故障檢測儀檢測,發現發動機控制單元中存儲有故障代碼“P001762 曲軸位置/凸輪軸位置關系(缸組1,傳感器B)-算法錯誤-信號比較失敗”和故障代碼“P001662 曲軸位置/凸輪軸位置關系(缸組1,傳感器A)-算法錯誤-信號比較失敗”(圖1);清除故障代碼,故障代碼可以清除,但發動機運轉一會兒后故障代碼再現。
圖1 發動機控制單元中存儲的故障代碼(截屏)
故障代碼P001662和故障代碼P001762是2個比較常見的故障代碼,故障代碼P001662是指進氣凸輪軸相對于曲軸位置不正確,故障代碼P001762是指排氣凸輪軸相對于曲軸位置不正確。該車進、排氣凸輪軸均采用了可變配氣相位技術,發動機控制單元通過進、排氣凸輪軸位置傳感器持續監控2根凸輪軸的正時位置,即檢查凸輪軸與曲軸之間的相對位置,如果相對位置偏差過大,則存儲故障代碼P001662和故障代碼P001762。
這款發動機采用正時傳動帶傳動,校對正時的方法很簡單,將曲軸傳動帶輪上的豎線標記對準氣缸體上的記號,再將2個凸輪軸調節器上的豎線標記各自對準氣缸蓋上的記號,然后安裝上正時傳動帶即可。曲軸傳動帶輪和曲軸前端采用花鍵連接,花鍵中有個定位寬齒,以確保裝配位置的唯一性。2根凸輪軸后端(變速器側)開有平槽,可用專用工具固定2根凸輪軸,這個平槽開口設計得很巧妙,只有當2根凸輪軸同時處于某個位置時才能插入專用工具。
據維修人員描述,他先將發動機轉到正時位置,用專用工具固定凸輪軸后端,然后拆下曲軸傳動帶輪和凸輪軸調節器,換完油封后,又按照順序依次裝回各部件。這樣操作看似不應該出現發動機正時類故障,但發動機控制單元卻存儲了發動機正時類的故障代碼,因此要想排除這個故障,必須從發動機控制單元的視角來分析問題。發動機控制單元是通過進、排氣凸輪軸位置傳感器和曲軸位置傳感器檢查凸輪軸與曲軸位置的,于是筆者決定用pico示波器測量各個傳感器的信號,然后組合起來進行分析。
連接pico示波器,測得發動機怠速時進、排氣凸輪軸位置傳感器和曲軸位置傳感器的信號波形(一般稱該組合波形為“發動機正時波形”),如圖2所示。
圖2 故障車的發動機正時波形(截屏)
分析可知,該車進、排凸輪軸位置傳感器是霍爾式的,其信號靶輪為“2寬2窄”式結構,即信號靶輪上有2個寬齒和2個窄齒;曲軸位置傳感器是磁電式的,其信號靶輪為“58+2”式結構,即信號靶輪上有58個齒和2個缺齒。圖2中2條虛線之間表示發動機的1個工作循環,曲軸轉了2圈,凸輪軸轉了1圈。由于存儲了發動機正時類故障代碼,此時可變配氣相位系統處于關閉狀態,因此圖2反映了該車發動機的基本正時狀態。理論上講,需要找到一輛同款車對比發動機正時波形,才能準確判斷該車的發動機正時波形是否正常,但經過進一步分析該車的發動機正時波形,筆者推斷該車的故障原因多半是曲軸傳動帶輪的位置裝錯了,理由有以下幾點。
(1)故障是在更換油封后出現的,裝配不當引起故障的可能性很大。
(2)故障代碼同時涉及進、排氣凸輪軸,兩者同時裝錯的可能性很小。
(3)進、排氣凸輪軸位置傳感器的波形完全一致,如果是凸輪軸裝錯導致的,未免過于巧合,這應該是原車的設計。
(4)維修人員主要拆了凸輪軸調節器和曲軸傳動帶輪,而一旦曲軸傳動帶輪的位置安裝錯誤,便會使發動機控制單元同時存儲故障代碼P0016和故障代碼P0017。
維修人員聽完筆者的分析后將信將疑,因為曲軸傳動帶輪和曲軸前端是花鍵配合,位置也是唯一固定的,不太可能裝錯,但又沒有別的思路,只好拆下曲軸傳動帶輪進行確認。用拉爪拔出曲軸傳動帶輪后,一眼就發現了問題。如圖3所示,綠色箭頭所指位置是曲軸傳動帶輪和曲軸前端配合的定位寬齒,被錯裝到了紅色箭頭所指的位置,這里原本是1個凸齒,在安裝過程中被削平了。反推故障發生的過程,拆掉右前車輪和內襯后,維修人員蹲在車輛側面工作,由于位置和光線原因,他只能憑手感將曲軸傳動帶輪套在曲軸前端,然后再用錘子將傳動帶輪敲到位,在這個過程中裝錯了曲軸傳動帶輪的位置。
圖3 曲軸傳動帶輪
故障排除
用銼刀修復拉傷位置,重新正確安裝曲軸傳動帶輪后反復試車,發動機運轉正常,且故障代碼不再出現,故障排除。
故障總結
故障排除后再次測量發動機正時波形(圖4),以凸輪軸第2個寬齒的上升沿為基準,計算曲軸位置傳感器與進、排氣凸輪軸位置傳感器信號波形之間的偏差角度,故障狀態相比于正常狀態大約提前了6.5個曲軸信號靶輪齒,1個齒約為6°曲軸轉角(360°÷60=6°),共提前了約39°曲軸轉角(6.5×6°=39°)。曲軸傳動帶輪1圈共有27個齒,1個齒約為13.3°曲軸轉角(360°÷27≈13.3°),由于曲軸傳動帶輪安裝偏差了3個齒,因此偏差了約39.9°曲軸轉角(3×13.3=39.9°)。可以看出,用以上2種方法計算得出的數據基本相符,這說明發動機正時波形能夠準確反映發動機的機械配氣正時情況。
圖4 正常車的發動機正時波形(截屏)