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基于MSP430的控制電機并測速度系統設計與調試

       最近在調一個MSP430單片機控制電機并測速度的電路。整個電路從設計制作到調試成功,花了將近四天時間,中間Bug多多,不過最后都一并解決了。

廢話不多說,直接進入主題,先說說我這個系統。下面Figure 1是MSP430主控制部分,用的芯片是MSP430G2553單片機(11、12號引腳是反過來滴),第一個是Pro Download接口,顧名思義,就是程序下載口,我用的MSP430G系列的launchPad 開發板連接到我設計的板子上的,通過這幾個接口利用launchPad 即可下載程序,為了方便布線,我打亂了這幾個接口的順序。PWM1和PWM2接口是連接到H橋的兩個接口,這里使用了G2553的定時器A1產生PWM。CAP_P12是光電對管連接到比較強后輸入到單片機的一個捕獲接口,因為這里可以用定時器A0的捕獲接口,使用定時器的捕獲功能,可以使得程序設計更為簡單。整個系統利用了兩個定時器,并結合中斷,使得整個系統都處于休眠狀態,功耗可以做得比較低(但由于電機和12864的存在,這里的低功耗程序設計顯得毫無意義額)。另外還有一個12864的串行外部接口(SPI)三根線。


再放一個三線控制13864的圖。由于MSP4302xx系列是3.3V的器件,這里用到了一個245芯片來轉換電平電壓(CS和SCLK的順序反了,后來布線的時候改的)。初學者往往會遇到一個問題,就是為什么我的12864的滑動變阻器調了,12864的亮度都不變呢,我在這里只提一點:注意你的復位引腳的電平。

H橋電路太常見,百度出來一抓一大把。

至于H橋原理神馬的,我就不在這里多說了。不懂就百度吧,實際上學過三極管的,稍微靜下心來分析一個,都可以看得懂的。下面是一個比較器的電路,用的是光電對管發射信號,經黑線反射以后PHOTO上產生一定的電壓值,做電路的時候實測 LM358的輸入電壓高達0.6V(哈哈,其實也不高…),右邊的LM358構成一個比較器,VCC為5V電壓,經10K和50歐姆電阻分壓以后LM358的2號引腳的電壓大致為0.5V<0.6V,滿足電路設計要求。后加一個1K電阻保護后級單片機(哈哈,這個電阻方便了我后面的濾波)下面說說問題所在吧。


調試的時候發現了一個非常糾結的問題。數據總是莫名其妙地顯示200轉/s甚至是1000轉每秒,實際上,我這個電機的轉動速度最大也就110轉每秒,這些個數據顯然都是錯誤的。反復檢查定時器的捕獲程序,檢查了好幾遍,加上有寫了一年的430單片機程序的經驗,對這個G2553的內部寄存器相當熟悉,反復分析,100%確定程序沒有任何問題。那么問題在哪里呢?后來分析了一段代碼。

這個函數是將捕獲到的定時器的脈沖計數值送到12864的一個中間轉換函數,temp顯示的轉速,由于CPU 時鐘用的1MHz,電機那里有四個黑帶,所以實際的轉速應該是250000/tempData,得到這個數據后轉換成ASCII碼,再送到12864顯示。問題出現在這里,12864顯示數據1000+,說明temp = 1000+,比實際的數據100+大了10倍。那么也就意味著tempData的數據比實際的真實數據小了10倍,也就是說定時器兩次捕獲時間的間隔比常規的要小很多,為什么會小了那么多倍呢。

思來想去,靈光一閃,哎呀,對了!由于電機的膠布粘貼得不均勻,產生了大量的不均衡噪聲,使得比較器的輸出含有大量的高頻分量,由于噪聲的存在,使得定時器的捕獲時間間隔變小!從而出現了顯示數據偏大的結果。想到問題所在,那么怎么解決掉呢。查看原理圖,發現運算放大器的輸出端接有一個1K的電阻,哎呀瑪雅,靈感方案突然就來了,做個簡單的RC低通濾波器不久完了?想到方案以后那么電容的值又該怎么選了?在草稿紙上做個簡單的分析,現將草稿紙上的內容mathtype搬到Word上來。

電容的阻抗表達式:


    把運放的輸出結果看成一個電壓源,其輸出電壓等于RC濾波網絡的輸入電壓假設其值為:


那么上圖所示的Vout的輸出表達式為

為了方便分析,我們假設Vi為1V,并且不考慮相位問題,取Vout的模可得

輸出表達式與輸入頻率的關系找到了,那么我們的電容值又該怎么設計呢?考慮到我們的光電管經過比較器輸出以后的頻率最大為500Hz,那么我們設計一個‐3dB在500Hz左右的濾波器即可。用MATLAB寫個小程序。

R = 1000;

f = 0:0.01:1000;

w = 2*pi*f;

C1 = 0.001 * 10^-6;%%uF

C2 = 0.01 * 10^-6;%% uF

C3 = 0.1 * 10^-6;%% uF

C4 = 1 * 10^-6;%% uF

C5 = 0.3 * 10^-6;%% uF

y1 = sqrt((1./(1+w.*w*R^2*C1^2)).^2 +

((w*R*C1)/(1+w.*w*R^2*C1^2)).^2);

y2 = sqrt((1./(1+w.*w*R^2*C2^2)).^2 +

((w*R*C2)/(1+w.*w*R^2*C2^2)).^2);

y3 = sqrt((1./(1+w.*w*R^2*C3^2)).^2 +

((w*R*C3)/(1+w.*w*R^2*C3^2)).^2);

y4 = sqrt((1./(1+w.*w*R^2*C4^2)).^2 +

((w*R*C4)/(1+w.*w*R^2*C4^2)).^2);

y5 = sqrt((1./(1+w.*w*R^2*C5^2)).^2 +

((w*R*C5)/(1+w.*w*R^2*C5^2)).^2);

plot(f,y1,f,y2,f,y3,f,y4,f,y5);

title(‘RC濾波器設計’);

legend(‘0.001uF’,‘0.01uF’,‘0.1uF’,‘1uF’,‘0.3uF’);

xlabel(‘頻率/Hz’);

ylabel(‘輸出幅頻/V’);

在測試C的時候從1nF開始測試,得到下面的輸出曲線,從圖中我們可以看到,從0Hz到1000Hz,輸出幾乎都是1,不變,1nF的電容不符合我們的設計要求。再加大,測試104電容,104電容即0.1uF,得到的輸出幅頻特性曲線如下,顯然不符合我們的設計要求,500Hz‐3dB處還差一點點,再加大10倍,測試1uF.

下面這張是1uF的測試圖,顯然‐3dB小于500Hz了。也不符合設計要求,經過反復測試并結合手頭上有額電容容值,選定474電容,得到幅頻特性曲線也較為理想。敲定電容值以后已經迫不及待把電容焊上去了。焊接完畢以后,長時間觀察,12864沒有再出現200轉/秒或者1000轉/秒的顯示值,也就是說設計的濾波器已經起到效果了!做成以后興奮了一小下。興奮之余,想到既然是高頻噪聲的影響,那么何不看看它的頻譜圖呢,一想到,果斷從科協搬來一臺數字示波器,測試了安裝RC濾波器前的FFT圖形和安裝RC濾波器后的FFT圖形,現貼在這里。從兩個圖中,很明顯地可以看到安裝濾波器前裙子噪聲非常明顯,安裝后,裙子噪聲基本沒有了!!!,看到這里,我又忍不住興奮了一下。



解決所有問題以后大松一口氣,終于想通了復位電路與簡單的RC濾波電路。相比51單片機的高電平復位電路,其實原理也是一樣的——高通濾波器。


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